首頁 |
|
抹灰出現裂縫處理
可排除的因素:
抹灰前,現澆混凝土頂棚表面的凹凸處已填平或鑿去,避免了因局部抹灰過厚而產生的干縮開裂。經觀察和分析,在墻體和混凝土板交接處、結構主體部位都未出現裂縫,裂縫只出現在抹灰層,且無一定規(guī)則,因此,可以排除因地基沉陷、結構變形、構件撓度、錯位等引起的開裂。
工程采用配合比為1∶3水泥砂漿。其中,砂的含泥量和水質都符合要求。水泥化學分析結果表明,可排除水泥安定性不良引起的膨脹開裂。
抹灰操作不當:
現澆混凝土樓板頂棚抹灰層的平均總厚度不得大于15mm,水泥砂漿的每遍抹灰厚度以5~7mm為宜。
本工程抹灰層厚度約為20mm,且由于搶進度,未待前一層砂漿干燥就進行后一層涂抹,每層抹灰跟進過緊,實際上近于一次抹灰,使得濕砂漿粘在一起,起不到分層作用,造成砂漿收縮率過大而產生空鼓、裂縫,又過厚的抹灰層,使粘結面處產生滑移。
選用水泥不當:
所選用的42.5R普通硅酸鹽水泥的特點是:凝結硬化快,早期強度高,收縮大,易使抹灰層產生收縮裂縫。
另外,所用水泥中的SO3含量為2.16%,研究表明當水泥中SO3含量為3.1%時,干縮最小,而其含量偏離該值時,干縮又逐漸增大,加之在抹灰后澆水養(yǎng)護不夠,使收縮加劇。
在頂棚抹灰完成后,開始進行各樓面水磨石的施工,施工過程中的振動也促進了板底裂縫或空鼓,并導致脫落。
從以上分析看出,施工操作不當是造成本工程事故發(fā)生的根本原因,早強水泥的使用促進了抹灰層的空鼓、裂縫。
處理措施未起鼓的裂縫處,用107膠白水泥刮抹縫;對于起鼓處,則用錘確定起鼓區(qū)大小,做好標準矩形畫線,采用切割機割去以避免影響相鄰部位。改用42.5普通硅酸鹽水泥,同時盡可能減少水泥用量。嚴格控制抹灰砂漿的流動性和保水性,做到砂漿隨拌隨用,在初凝前用完。返工至今已數月情況良好。